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作為現(xiàn)代常見的選礦工藝,浮選目前在選礦廠中的運用廣泛,由于浮選對磨礦細(xì)度、礦漿濃度、藥劑等方面的控制較為嚴(yán)格,因此要求操作人員在浮選機(jī)運作過程中經(jīng)常對浮選狀況進(jìn)行檢查。下面我們將就一些浮選常見的異常現(xiàn)象進(jìn)行匯總,看看有哪些辦法可以解決這些現(xiàn)象。
這種情況可能是浮選機(jī)內(nèi)物料磨礦細(xì)度不達(dá)標(biāo)或者是浮選藥劑出現(xiàn)用量問題導(dǎo)致的。若磨礦細(xì)度達(dá)不到指標(biāo),應(yīng)適當(dāng)提高磨礦細(xì)度,可采取增加磨礦段數(shù),或者階段磨礦的方式處理。
若浮選藥劑出現(xiàn)用量問題,則應(yīng)對浮選藥劑進(jìn)行試驗,重新確定浮選藥劑的用量以及指標(biāo)。例如剛果某氧化銅鈷礦,主要含銅礦物為孔雀石,,鈷礦物為水鈷礦,為改善浮選效果,經(jīng)試驗后采用了將硫氫化鈉和硫化氨1比1混合使用來改善浮選效果。
當(dāng)浮選槽出現(xiàn)較大泡沫,且表面反光這樣的現(xiàn)象時,可能的原因是浮選藥劑加入過多,此時操作人員應(yīng)適當(dāng)調(diào)整浮選藥劑用量,觀察浮選泡沫狀況是否有所改善。
單一浮選槽液面偏高故障原因可能為吸料管有堵塞現(xiàn)象出現(xiàn),此時需要操作人員停車對吸料管進(jìn)行清理。
這種情況有四種可能的原因,一是溢流濃度過稀,二是液位調(diào)節(jié)板位置過高,三是礦漿溢流濃度過濃,這種情況還會導(dǎo)致跑粗和嚴(yán)重沉砂,四是抑制劑和調(diào)整劑用量過大,致使無法產(chǎn)生適量泡沫。出現(xiàn)這種情況時,操作人員應(yīng)先觀察情況,控制好礦漿濃度和細(xì)度,同時注意控制調(diào)整劑和抑制劑用量。
槽體液面出現(xiàn)翻花現(xiàn)象說明礦漿泡沫層不穩(wěn)定,有可能是蓋板安裝不平,導(dǎo)致間隙不均勻,一邊大一邊小,間隙大的一側(cè)就會產(chǎn)生翻花現(xiàn)象。也有可能是定子產(chǎn)生脫落導(dǎo)致殘缺礦漿在底部流動不平衡。最后一種可能是管子接頭松脫。這三種情況都是由于浮選機(jī)故障造成的,需要操作人員及時通知機(jī)修處理。
礦漿液面出現(xiàn)下落現(xiàn)象可能造成的原因有磨礦細(xì)度太粗、處理量增多、或者藥劑用量不足。操作人員可以通過調(diào)整磨礦分級、減少給礦量、或適當(dāng)調(diào)整藥劑量來進(jìn)行解決。
一般來說這種情況有以下幾種原因:給礦量過大、充氣量過大、中間箱及液位調(diào)節(jié)板處有堵塞、吸入槽吸漿能力不足、沖洗水壓力過小等。在這幾種情況中,液位調(diào)節(jié)板堵塞是最易造成沉砂的,應(yīng)先將液位調(diào)節(jié)板降到最低,疏通堵塞物,必要可以打開底流閥,使礦漿流通,檢查充氣量和酸管道是否被堵塞,同時應(yīng)探明給礦量以及溢流濃度的情況,及時找出原因,并及時根據(jù)原因調(diào)整給礦量或者其他因素。
8、尾端直流槽無礦漿,刮板刮漿嚴(yán)重,溢流細(xì)度跑粗
該現(xiàn)象發(fā)生時,操作人員應(yīng)先停礦,然后打開槽底底流閥,等礦漿流動回復(fù)正常再給礦并堵住底流閥門,同時應(yīng)注意控制好礦漿濃細(xì)度。